项目背景
该企业年产值达10亿元,员工2000人,主要生产速冻食品。生产过程中,油炸车间产生大量含VOCs及PM2.5的油烟,发酵车间释放硫化氢(H₂S)、氨气(NH₃)等恶臭气体,多次因臭气浓度超标被居民投诉,面临停产整改压力。为改善生产环境,企业于2020年启动废气治理项目。
废气成分来源
油烟废气:油炸工艺产生VOCs(挥发性有机物)及PM2.5颗粒物。
发酵废气:发酵过程释放硫化氢(H₂S)、氨气(NH₃)等恶臭气体。
包装车间异味:食品挥发物及包装材料气味混合,刺激性较强。
处理工艺流程
废气收集:
在油炸锅、蒸煮罐等产污点安装局部排风罩,风量按5-8m³/min/台设计,覆盖全车间。
预处理(离心分离+静电吸附):
去除80%以上油脂颗粒(粒径>5μm),出油率≤5%。
深度净化(生物滤池):
填料为改性火山岩+植物纤维复合基质,微生物负载量≥1.5g/L,脱臭效率H₂S、NH₃去除率≥90%。
排放监测:
排放口安装在线监测设备,实时监控浓度和排放量,确保达标排放。
最终效果
去除效率:废气排放浓度显著降低,达到国家和地方排放标准。
环境效益:厂区及周边臭味消失,周边居民投诉率下降95%。
经济效益:年节省油脂外委处理费150万元,设备能耗降低40%,年节约电费60万元。
社会效益:连续4年通过ISO 22000食品安全管理体系认证,未再收到投诉。
项目背景
该调味品厂在辣椒、花椒等香辛料粉碎工序中产生刺激性粉尘和挥发性芳香类有机物,导致周边居民投诉异味和粉尘污染。为解决问题,企业于2019年实施粉尘及废气综合治理项目。
废气成分来源
粉尘:香辛料颗粒(含辣椒素等刺激性物质)。
挥发性有机物(VOCs):物料摩擦产生的挥发性气味。
处理工艺流程
粉尘收集:
粉碎机升级为全封闭式设备,减少粉尘外泄。
通过负压管道将含尘气体输送至处理系统。
粉尘处理(二级布袋除尘器):
过滤细颗粒物,粉尘排放浓度<5mg/m³。
异味净化(活性炭吸附装置):
去除挥发性有机物及刺激性气味,VOCs浓度<20mg/m³。
排放监测:
净化后气体经15m高排气筒达标排放。
最终效果
粉尘排放:粉尘排放浓度<5mg/m³,符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。
VOCs排放:挥发性有机物(VOCs)浓度<20mg/m³,达到地方环保标准。
环境效益:有效减少了粉尘和VOCs对周边环境的污染,居民投诉率显著下降。
经济效益:香辛料回收率提升15%,年节省原料成本约12万元。
社会效益:企业环保形象提升,增强了市场竞争力。
处理技术 | 适用场景 | 优势 | 局限性 |
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活性炭吸附 | 低浓度VOCs和恶臭气体 | 高效去除有机物和异味 | 活性炭需定期更换,成本较高 |
布袋除尘器 | 粉尘处理 | 过滤效率高,适用于各种粉尘 | 需定期清洗或更换滤袋 |
生物滤池 | 中低浓度恶臭气体处理 | 运行成本低,无二次污染 | 需定期清洗和更换生物填料 |
催化燃烧(RTO) | 高浓度有机废气处理 | 处理效率高,彻底 | 能耗较高,可能产生二次污染 |
组合工艺 | 复杂成分废气处理 | 高效,稳定 | 设备复杂,投资成本高 |
选择建议:
油炸、烘焙食品厂:优先选用“预处理+生物滤池”组合工艺,确保高效、稳定的废气处理。
调味品厂:可采用“布袋除尘器+活性炭吸附”工艺,兼顾粉尘和VOCs的治理。
大米加工厂:可选用旋风除尘器和脉冲布袋除尘器,实现粉尘的高效净化。
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