卷烟厂废水具有水质波动大、污染物复杂、含高浓度有机物及悬浮物的特点,主要来源于生产过程中的清洗、蒸煮、发酵等工序,以及员工生活污水。其污染物成分与烟草加工工艺密切相关,若处理不当易导致水体富营养化及生态破坏。
主要来源
烟叶预处理:烟叶清洗、蒸煮、回潮废水,含烟末、色素、植物纤维等悬浮物(SS)。
制丝车间:润叶、加料、切丝等工序废水,含糖类、果胶、尼古丁及香精添加剂。
设备清洗:生产线设备冲洗废水,含油脂、残留烟末及表面活性剂。
锅炉排水:锅炉排污水及软化水再生废水,含高盐分、磷酸盐。
生活污水:员工食堂、洗浴排水,含油脂、洗涤剂及COD。
典型污染物指标
COD:800~2500mg/L(生产废水),生活污水约300~500mg/L。
BOD₅:COD的30%~50%,可生化性中等。
SS:200~800mg/L(含烟末、纤维)。
氨氮:20~60mg/L(蛋白质分解产物)。
色度:深褐色(烟叶色素导致)。
特征污染物:尼古丁、焦油(微量但毒性强)。
背景与痛点
该厂年产卷烟80万箱,原有“格栅+调节池+活性污泥法”工艺处理效率低,出水COD>100mg/L(超《污水综合排放标准》二级限值),且污泥膨胀频发,运维成本高。
处理工艺升级
Fenton氧化:投加H₂O₂与Fe²⁺,降解残留色素及微量焦油(色度由80倍降至10倍)。
纤维滤池:确保SS<10mg/L。
A²/O工艺(厌氧-缺氧-好氧):强化脱氮除磷,控制DO浓度在2~3mg/L,污泥回流比提升至80%。
MBBR填料:投加聚乙烯悬浮填料,生物膜-活性污泥复合处理,抗冲击负荷能力增强。
水力筛+气浮机:去除烟末、纤维等大颗粒SS(去除率>85%)。
微电解反应池:铁碳填料催化降解难降解有机物(COD削减20%)。
预处理强化:
生化系统改造:
深度处理:
成效
出水COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L,污泥产率减少30%,年节约药剂费用50万元,获“节水型企业”称号。
背景与痛点
该厂以生产高端卷烟为主,废水中香精添加剂浓度高(COD峰值达3500mg/L),原有UASB+接触氧化工艺处理不稳定,膜污染严重,更换频率高。
处理方案
达标出水回用于厂区绿化及设备冷却(回用率>40%)。
采用PVDF中空纤维膜(孔径0.1μm),污泥浓度维持8000~12000mg/L。
在线化学清洗:每周次氯酸钠+柠檬酸交替清洗,膜寿命延长至5年。
混凝沉淀:PAC+PAM混凝,COD削减30%~40%。
水解酸化:将大分子有机物分解为小分子,提升可生化性。
将香精清洗废水(高COD)与普通生产污水分流,前者单独预处理。
水质分类收集:
预处理优化:
MBR膜生物反应器:
资源化利用:
成效
出水COD稳定在30mg/L以下,回用水成本比市政供水低15%,年减少新鲜水用量12万吨,获省级“循环经济示范项目”资助。
工艺适配性:需根据水质波动特点选择耐冲击负荷工艺(如MBBR、MBR)。
污泥处理:卷烟废水污泥含尼古丁等生物碱,需采用热干化+焚烧避免二次污染。
成本控制:膜技术运维成本较高,需通过水源分质回用平衡经济效益。
卷烟厂废水治理需遵循“分类收集-分级处理-资源回用”原则,结合企业规模与水质特性选择工艺组合,方可实现稳定达标与成本优化。
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