标题: XX市环境卫生工程有限公司废气治理项目:破解恶臭与VOCs超标难题
正文:
XX市环境卫生工程有限公司是城市生活垃圾处理领域的龙头企业,运营8座大型垃圾中转站,日均处理生活垃圾5000吨。原有废气处理系统采用“简易集气+活性炭吸附”工艺,存在以下问题:
环保问题突出:
垃圾压缩产生的硫化氢(H₂S)和氨气(NH₃)导致厂区及周边恶臭问题,居民投诉率居高不下;
渗滤液处理车间挥发甲硫醇(CH₃SH)等恶臭物质,VOCs排放浓度高达800-1200mg/m³,远超《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)。
安全隐患:
垃圾堆存区甲烷(CH₄)积聚,曾发生局部爆炸事故;
通风系统设计不合理,废气收集率不足60%,车间内H₂S浓度偶发超标(最高达50ppm)。
经济成本高:
年消耗活性炭超200吨,喷淋药剂费用超80万元,处理成本居高不下;
因环保不达标被罚款累计超300万元,面临停产整改压力。
通过引入“生物除臭+催化燃烧(RTO)+智能监控”技术,企业实现废气治理设施升级,年节省成本超400万元。
标题: 垃圾中转站废气的主要产生环节与成分特性
正文:
主要污染源:
夏季高温导致垃圾快速分解,释放二甲基硫醚(DMS)等恶臭物质。
垃圾密闭运输车卸料时泄漏甲硫醇、VOCs;
车辆尾气中含氮氧化物(NOx)、碳氢化合物(HC)。
渗滤液中有机物厌氧分解产生硫化氢、氨气及微量氯仿(CHCl₃);
污水处理药剂(如聚丙烯酰胺)挥发释放甲醛(HCHO)。
生活垃圾腐烂产生硫化氢(H₂S)、氨气(NH₃)、甲硫醇(CH₃SH)等恶臭气体;
压缩机运行时泄漏挥发性有机物(VOCs)(如苯系物、酯类)。
垃圾压缩区:
渗滤液处理车间:
运输车辆卸料区:
露天堆放区:
废气特性:
组分复杂:含H₂S(浓度20-50ppm)、NH₃(100-300ppm)、VOCs(总浓度500-1000mg/m³)、DMS及微量重金属;
浓度波动大:垃圾量变化导致废气排放浓度日间波动超50%;
生物毒性:H₂S、NH₃对呼吸道黏膜有强刺激性,DMS具有类似大蒜的恶臭且难降解。
标题: “多级净化+智能管控”技术体系破解垃圾中转站废气难题
正文:
工艺设计原则:
分阶段治理:优先控制恶臭物质(H₂S/NH₃/DMS),再处理VOCs;
安全性与稳定性:全系统防爆设计,配置紧急泄压装置。
处理流程:
集成H₂S、NH₃、VOCs、PM2.5传感器,实时上传至云端平台;
自动调节风量与药剂投加量,节能效率提升20%。
活性炭纤维吸附塔:处理残余VOCs及臭味物质,确保排放达标;
湿式静电除尘器(WESP):去除气溶胶颗粒(PM2.5),排放浓度<5mg/m³。
催化燃烧装置(RTO):
温度控制在850-950℃,停留时间≥3秒,VOCs氧化分解率>99.9%;
热能回收率≥80%,余热用于预热新风或发电。
负压集气系统:覆盖垃圾压缩区、渗滤液车间等全厂产污节点,风量≥10,000m³/h;
两级碱洗喷淋塔:
生物滤池:
一级塔吸收H₂S(NaOH溶液,pH=10-11),脱除率>95%;
二级塔中和NH₃(稀硫酸溶液,pH=6-7),脱除率>90%。
填料为改性火山岩+活性炭,接种硝化菌与硫杆菌;
降解H₂S、NH₃、DMS等恶臭物质,去除率>95%。
预处理单元:
核心处理单元:
深度净化单元:
智能监控系统:
关键技术创新:
生物-化学协同除臭:碱洗塔初步中和酸性气体,生物滤池长效降解恶臭分子;
模块化设计:预处理、燃烧、净化单元独立运行,灵活适配生产波动;
无组织废气治理:厂区覆盖负压集气网络,消除死角泄漏。
标题: 第三方检测报告:垃圾中转站废气治理项目达标情况
正文:
检测机构:XX省生态环境监测中心(CMA资质)
检测指标:
参数 | 排放限值(mg/m³) | 实测值(mg/m³) |
---|---|---|
H₂S | 10 | <1 |
NH₃ | 20 | 5 |
VOCs | 100 | 18 |
DMS | 0.1 | 未检出 |
PM2.5 | 35 | 7 |
结论:所有污染物均符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)及地方特殊要求,废气治理设施运行稳定可靠。
标题: 垃圾中转站废气治理项目的环保与经济效益
正文:
环保成效:
出口废气中H₂S≤1mg/m³、NH₃≤5mg/m³、VOCs≤20mg/m³,达到欧盟环保标准(EU 2019/994);
恶臭物质(如DMS)完全分解,厂区及周边异味显著改善。
经济性:
年节省活性炭费用约150万元,能耗成本降低30%;
投资回收期<2.5年,投资回报率超35%。
社会效益:
企业获评“省级绿色环保企业”,通过ISO 14001环境管理体系认证;
因废气治理达标,周边居民投诉率下降90%,社会满意度显著提升。
技术启示:
垃圾中转站废气治理需优先控制H₂S、NH₃等恶臭物质,生物滤池技术兼具经济性与长效性;
RTO技术对高浓度VOCs的去除效率高,但需配合预处理防止催化剂中毒。
管理建议:
推行“源头减量”策略,增加垃圾密封运输频次,减少无组织废气泄漏;
建立废气泄漏应急响应机制,定期开展设备维护与员工环保培训。
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