华南某8.5代液晶面板生产线,在生产过程中使用电子级磷酸进行玻璃基板蚀刻,每日产生约200m³高浓度含磷废水。项目要求实现90%回用率,且回用水质需达到超纯水标准(电阻率≥18MΩ·cm)。
废水成分及来源
废水主要分为两类:一是高浓度废酸液(磷酸含量约10-15%),来自蚀刻机定期更换的废液;二是低浓度冲洗废水(磷酸0.5-1.5%)。废水特点:温度较高(40-45℃),含有微量锡、钼等金属杂质,TDS约5000-8000mg/L。
处理工艺流程
创新采用"分类收集+资源回收+膜集成"工艺路线:
废酸回收系统
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减压蒸馏装置回收85%以上磷酸
冷凝水进入后续处理
低浓度废水处理线
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中和反应池(NaOH调节pH至6.5-7.5)
管式微滤膜(去除悬浮物)
反渗透系统(一级RO回收率75%)
电去离子装置(EDI精处理)
浓水处理单元
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化学结晶除磷(形成鸟粪石沉淀)
蒸发器最终减量化
最终效果
项目实现磷酸回收率85%,每日再生电子级磷酸约3.5吨;水回用率实际达到92%,回用水电阻率稳定在18.2MΩ·cm以上。与传统处置方式相比,年节约药剂成本280万元,减少危废产生量6000吨/年。系统自动化程度高,仅需2人轮班值守。
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