该酱油生产企业位于华东地区,日产量约50吨,生产过程中产生的废水具有COD高、氨氮含量高、色度深等特点。由于原有处理设施老化,出水水质无法满足《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB 27631-2011)要求,企业投资800万元进行废水处理系统升级改造。
废水成分及来源
废水主要来源于原料清洗、发酵罐冲洗、产品灌装等工序,主要污染物包括:
高浓度有机物(COD 8000-12000mg/L)
氨氮(200-400mg/L)
总氮(300-500mg/L)
盐分(电导率15000-20000μS/cm)
悬浮物(SS 1000-2000mg/L)
深褐色色度(稀释倍数300-500倍)
处理工艺流程
采用"预处理+厌氧+好氧+深度处理"组合工艺:
格栅调节池
:去除大颗粒杂质,均衡水质水量
混凝气浮
:投加PAC、PAM去除悬浮物和部分COD
两级UASB厌氧反应器
:容积负荷6kgCOD/(m³·d),COD去除率85%
A²/O好氧系统
:HRT=36h,内回流比200%,外回流比80%
MBR膜生物反应器
:采用PVDF中空纤维膜,孔径0.1μm
臭氧氧化脱色
:臭氧投加量50mg/L,接触时间30min
活性炭过滤
:作为安全保障措施
最终效果
系统稳定运行后,出水水质:
COD ≤ 50mg/L
氨氮 ≤ 5mg/L
总氮 ≤ 15mg/L
色度 ≤ 30倍
SS ≤ 10mg/L
各项指标优于国家排放标准,60%的中水回用于厂区绿化及设备冲洗,年节约用水12万吨。
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