生产加工过程
沥青在炼制、储存及使用(如铺路、屋顶铺设)过程中,高温加热会释放含油废水,包括冷却水、冲洗水及设备泄漏废水147。
非法排放与泄漏
非法窝点或企业未规范处理废水,直接排入雨水管网或农田,如案例中提到的黑窝点将废水倒入农田或雨水井468。
设备清洗与维护
沥青生产设备的清洗废水含高浓度油污及化学残留物,如喷淋废水、循环池废水等610。
雨水污染
厂区雨污分流不彻底,初期雨水冲刷地面油污后形成含沥青颗粒的废水210。
主要污染物
油类物质:包括浮油(>100μm)、乳化油(<10μm)及溶解油,黏附性强且难降解10。
有毒有机物:多环芳烃(PAHs)、苯并芘(致癌物)、酚类(如苯酚)、酞酸酯类(内分泌干扰物)379。
重金属:铅、镉等,来源于原料杂质或设备腐蚀10。
高浓度COD:可高达5万-10万mg/L,主要来自烃类、酯类等难降解有机物10。
危害
健康风险:长期接触可导致呼吸道疾病、皮肤癌、神经损伤及生殖系统异常379。
环境污染:废水渗入土壤或水体后,破坏生态平衡,导致动植物死亡,如案例中村民因废水污染出现恶心呕吐、农田减产468。
背景:废水含油量高(>500 mg/L)、COD达3万mg/L,且水质波动大,原有工艺难以达标10。
处理工艺:
预处理:采用调节除油罐+混凝加载磁分离系统+气浮池组合工艺,去除浮油及悬浮物,油类去除率>90%。
深度处理:高效澄清池(进一步去浊)+臭氧接触池(氧化难降解有机物)+曝气生物滤池(生物降解)+后臭氧回流(强化净化)。
成效:
出水COD≤50 mg/L,石油类≤5 mg/L,达到辽宁省《污水综合排放标准》一级标准。
系统运行稳定,处理成本降低约25%,废水回用率提升至30%10。
背景:2018年岳阳汇源公司将7吨含多环芳烃的沥青喷淋废水偷排至雨水井,导致汨罗江河段严重污染,修复费用超65万元6。
处理措施:
应急处理:立即封堵污染源,抽取受污染河水,投加活性炭吸附毒性物质。
长期修复:采用化学氧化法(如芬顿试剂)降解残留有机物,结合生态修复(种植耐污植物)恢复水体功能。
成效:
污染河段水质恢复至地表水Ⅲ类标准,法院判决企业赔偿环境损失66万元,并通过媒体公开道歉6。
甘肃某企业采用电芬顿技术处理高浓度沥青废水,通过电解产生羟基自由基(·OH)高效降解多环芳烃及酞酸酯类污染物,预处理效率提升30%,年节约成本200万元610。
工艺推荐
高浓度废水:隔油→气浮→高级氧化(电芬顿/臭氧)→生化处理(如曝气生物滤池)。
低浓度废水:混凝沉淀→膜分离(超滤/反渗透)→达标排放或回用10。
技术趋势
资源化:回收废油(如案例一每年回收油类超20吨),降低原料成本。
智能化:引入物联网监测系统,实时调控加药量与工艺参数,减少人工干预10。
沥青废水成分复杂且毒性高,需根据污染物特性选择组合工艺。典型案例表明,预处理结合高级氧化技术可高效降解有毒物质,而非法排放事件警示企业需强化合规管理。未来发展方向应聚焦资源回收与智能化处理,兼顾环保与经济效益。
Copyright © 2017-2025 惠州市玮霖环保科技有限公司 All Rights Reserved