标题: XX纸业集团废气治理项目:破解硫化氢与氯气污染难题,实现绿色生产
正文:
XX纸业集团是中国大型综合性造纸企业,拥有年产150万吨特种纸的生产能力,涵盖制浆、漂白、涂布、印刷等全工艺链。原有废气处理系统采用“碱洗吸收+活性炭吸附”工艺,存在以下问题:
环保问题突出:
漂白工序释放的硫化氢(H₂S)和氯气(Cl₂)导致厂区及周边恶臭问题,多次引发居民投诉;
VOCs(甲苯、乙苯等)排放浓度高达600-800mg/m³,远超《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。
安全隐患:
漂白塔泄漏氯气事件频发,威胁员工健康与生产安全;
废气系统腐蚀严重,设备维护成本年均超200万元。
经济成本高:
年消耗碱液超5000吨,活性炭更换频繁(月均消耗10吨),处理成本居高不下;
因环保不达标被罚款累计超500万元。
通过引入“多级预处理+生物除臭+催化燃烧(RTO)”技术,企业实现废气治理设施升级,年节省成本超600万元。
标题: 造纸厂废气的主要产生环节与成分特性
正文:
主要污染源:
污水处理过程中氯制剂与有机物反应生成氯代烃(如氯仿)。
涂布胶黏剂挥发产生苯系物(VOCs)和甲醛;
干燥工序高温导致溶剂氧化生成酮类、醛类。
使用含氯漂白剂(次氯酸钠、氯气)产生游离氯(Cl₂)和二噁英前体物;
废气中含氯酚类化合物(毒性高、难降解)。
木质纤维原料在蒸煮过程中释放硫化氢(H₂S)和甲硫醇(CH₃SH);
黑液废水中含有氯代有机物(如氯苯)。
制浆车间:
漂白车间:
涂布与印刷车间:
废水处理站:
废气特性:
组分复杂:含H₂S(浓度50-100ppm)、Cl₂(峰值50ppm)、VOCs(总浓度600-800mg/m³)、氯酚类及粉尘;
腐蚀性强:氯气、酸性气体(如HCl)对设备和管道的腐蚀速率达每年5%-8%;
生物毒性:二噁英类物质具有强致癌性,需严格降解。
标题: “三级防控+多维净化”技术体系破解造纸废气难题
正文:
工艺设计原则:
分阶段治理:优先解决高毒性物质(H₂S、Cl₂),再处理VOCs;
耐腐蚀设计:全系统采用316L不锈钢+防腐涂层,适应强酸性环境。
处理流程:
活性炭纤维吸附塔:处理残余微量VOCs及氯代烃,确保排放达标;
在线监测系统:集成H₂S、Cl₂、VOCs传感器,数据实时上传至环保平台。
催化燃烧装置(RTO):
温度控制在850-950℃,停留时间≥3秒,VOCs氧化分解率>99.9%;
热能回收率≥80%,余热用于预热进气废气。
旋风除尘器:去除粉尘(粒径>10μm),处理效率≥90%;
两级碱洗喷淋塔:
除臭生物滤池:
一级塔吸收H₂S(NaOH溶液,pH=10-11),脱除率>95%;
二级塔中和Cl₂(Na₂SO₃溶液),将Cl₂转化为NaCl,避免二次污染。
填料为改性活性炭+火山岩,接种硫杆菌和反硝化菌;
降解H₂S、甲硫醇等恶臭物质,去除率>95%。
预处理单元:
核心处理单元:
深度净化单元:
关键技术创新:
氯气应急处理:设置独立氯气吸收塔,配备液碱喷淋和活性炭吸附双重保障;
智能联锁控制:废气浓度超标时自动切换至备用处理系统,防止污染物泄漏;
药剂循环利用:碱洗废液经中和沉淀后回用,降低水耗。
标题: 第三方检测报告:造纸厂废气治理项目达标情况
正文:
检测机构:XX省生态环境监测中心(CMA资质)
检测指标:
参数 | 排放限值(mg/m³) | 实测值(mg/m³) |
---|---|---|
H₂S | 10 | <1 |
Cl₂ | 50 | 未检出 |
VOCs | 100 | 15 |
颗粒物 | 10 | 2 |
二噁英 | 0.1 | 未检出 |
结论:所有污染物均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及地方特殊要求,废气治理设施运行稳定可靠。
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