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CNC机加工废水处理方法|CNC数控加工中心切削液废水处理案例
文章来源:玮霖环保科技  人气:71  发表时间:2025-06-06

切削液废水主要源于金属加工行业,其成分复杂且处理难度大。基于最新行业实践,现将废水概况及解决方案综合整理如下:


一、废水成分与来源‌


主要来源‌


加工过程排放‌:车削、铣削、磨削等工艺中,切削液因混入金属碎屑、油污及添加剂形成废水;

系统泄漏/更换‌:切削液循环系统泄漏或性能下降(润滑失效、细菌滋生)导致废液产生。


核心成分‌


有机物‌:矿物油/合成油、乳化剂、防锈剂(如亚硝酸钠)、极压添加剂(含硫/磷/氯化合物),COD 高达 20,000–85,000 mg/L;

无机物‌:重金属离子(铜、锌、铬)、悬浮颗粒(金属屑、磨粒);

乳化体系‌:水基切削液形成稳定油水乳液,分离困难。

二、处理难点‌

破乳难度高‌:乳化剂形成的界面膜需强效破乳剂(如氯化钙、专用破乳剂)或物理法(加热、离心)破坏;

可生化性差‌:B/C比<0.3,难降解有机物抑制微生物活性;

水质波动大‌:间歇排放导致污染物浓度不稳定;

危废处置‌:含油污泥属 HW09 危废,需合规处置。

三、典型案例详解‌

案例1:广东机械公司(高浓度废水)‌

背景‌:COD 17,000–36,000 mg/L,含大量乳化油及重金属;

工艺‌:

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  A(气浮除油) --> B(铁碳微电解)

  B --> C(芬顿氧化)

  C --> D(混凝沉淀)


效果‌:COD 从 26,225 mg/L 降至 3,788 mg/L(去除率 84.8%),达标排放。

案例2:上海机械加工厂(难生化废水)‌

背景‌:COD>30,000 mg/L,含油量高,水质波动大;

工艺‌:

预处理‌:混凝气浮去除乳化油;

生化强化‌:MBR膜生物反应器深度处理;

效果‌:出水 COD<150 mg/L,达一级排放标准。

案例3:苏州机加工厂(超高浓度废水)‌

背景‌:COD>85,000 mg/L,传统工艺失效;

工艺‌:‌低温蒸发技术‌(37–45℃负压蒸发),浓缩减量 90% 以上;

效果‌:冷凝水 COD<100 mg/L,浓缩残渣按危废处置。

四、行业解决方案趋势‌

技术类型‌ ‌适用场景‌ ‌优势‌ ‌局限‌

化学氧化(芬顿/电解) 高COD、难降解废水 破乳彻底,COD去除率高 药剂成本高,污泥量大

低温蒸发 超高浓度、小水量废水 减量化>90%,无二次污染 能耗较高

MBR生物强化 预处理后中低浓度废水 出水稳定,占地小 需严格控油防膜污染


创新方向‌:破乳-氧化集成设备(如专利 CN222920136U 的循环回收装置提升废渣清理效率),及电催化氧化技术降低运行成本。


排放标准参考‌

COD限值‌:一级A标≤50 mg/L,一级B标≤60 mg/L,二级≤100 mg/L;

危废认定‌:含油污泥及浓缩残渣需按 HW09 类处置。


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