该企业主要生产汽车镀铬装饰件,原有废水处理设施建于2010年,处理工艺落后,无法满足日益严格的排放标准。特别是铬系废水处理不稳定,时有超标情况。2019年投资650万元进行技术改造,设计处理规模800吨/日。
废水成分及来源
废水主要来自:
镀铬生产线:含高浓度六价铬(80-120mg/L)和少量三价铬
镀镍生产线:含镍离子(30-50mg/L)及有机光亮剂
酸洗废水:含硫酸、盐酸及铁离子
碱性脱脂废水:含NaOH、表面活性剂和油脂
处理工艺流程
改造后采用"物化+膜分离+蒸发结晶"的创新工艺:
铬系废水专线:
自动ORP控制还原系统(亚硫酸氢钠投加量根据在线监测自动调节)
高效旋流反应器(反应时间缩短至传统工艺的1/3)
管式膜分离系统(替代传统沉淀,污泥含水率降至90%以下)
镍系废水处理:
二级pH调节(先酸性条件破络,再碱性沉淀)
特种重金属捕集剂投加
陶瓷膜超滤系统
混合废水处理:
混凝气浮除油
MBR膜生物反应器
活性炭过滤
资源回收系统:
铬污泥焙烧回收Cr2O
镍回收装置(回收率>85%)
蒸发结晶制取工业盐
最终效果
改造后各项指标显著提升:
六价铬去除率从92%提高到99.9%
镍排放浓度从1.2mg/L降至0.3mg/L
废水回用率从15%提升至45%
污泥减量40%
年回收金属价值达120万元
该项目不仅实现了达标排放,还通过资源回收创造了可观的经济效益,成为电镀行业废水处理与资源化的示范工程。
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