广东某电镀园区集中了32家电镀企业,日排放废水达5000吨。园区废水成分复杂,含有多种重金属和有机污染物,当地环保部门要求废水必须达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表3标准后方可排放。项目总投资2800万元,设计处理能力为6000吨/日。
废水成分及来源
该园区废水主要来源于以下几个工段:
镀前处理废水:含有油类、酸碱和悬浮物,pH值波动大
镀层废水:含铜、镍、铬、锌等重金属离子,其中六价铬浓度高达50mg/L
镀后处理废水:含有各类有机添加剂、表面活性剂等
地面冲洗废水:混合性废水,污染物浓度相对较低
处理工艺流程
针对不同性质的废水,采用"分类收集+分质处理+深度净化"的组合工艺:
含铬废水单独处理线:
还原反应池(投加亚硫酸氢钠,将Cr6+还原为Cr3+)
pH调节池(加碱至pH8.5-9.0)
絮凝沉淀池(投加PAC和PAM)
污泥浓缩池
含氰废水处理线:
两级破氰反应池(碱性氯化法,控制ORP在300-350mV)
pH调节池
絮凝沉淀池
综合废水处理线:
调节池(均质均量)
混凝反应池(投加硫酸亚铁)
斜管沉淀池
生物接触氧化池(去除COD)
砂滤池
深度处理单元:
反渗透系统(脱盐率>95%)
紫外线消毒
在线监测系统
最终效果
项目运行后,出水水质稳定达到:
总铬<0.5mg/L
六价铬<0.1mg/L
总镍<0.5mg/L
总铜<0.5mg/L
COD<50mg/L
氨氮<8mg/L
处理后的60%出水回用于生产线,年节约新鲜水用量约100万吨,重金属污泥经压滤脱水后交由有资质单位处置,实现了环境效益与经济效益的双赢。
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