广东某电镀工业园区集中了二十余家五金电镀企业,主要生产电子元器件、汽车配件和卫浴五金产品。园区日排放电镀废水约1500吨,其中含氟废水约300吨/日。由于原有处理设施老化,出水氟化物浓度经常超标,园区决定投资800万元新建专业含氟废水处理系统。
废水成分及来源
该园区含氟废水主要来源于三个环节:
前处理工序:铝件碱蚀后含氟酸洗废水,含氟量约80-120mg/L
镀铬工序:铬酸阳极氧化后漂洗水,含氟量约50-80mg/L
退镀工序:不合格镀层退除产生的废水,含氟量高达200-300mg/L
废水中除氟化物外,还含有Cr6+、Ni2+、Cu2+等重金属离子,pH值波动大(2-11),COD约150-300mg/L。
处理工艺流程
采用"分类收集+化学沉淀+深度处理"组合工艺:
废水分类收集系统:建设独立管网将不同浓度含氟废水分质收集
预处理单元:高浓度废水先经还原反应池将Cr6+还原为Cr3+
一级处理:投加Ca(OH)2调节pH至10-11,形成CaF2沉淀,同时去除重金属
二级处理:采用氯化钙+聚合氯化铝(PAC)复合沉淀工艺
深度处理:增设活性氧化铝吸附塔作为保障措施
污泥处理:板框压滤机脱水,滤饼交由危废处理单位处置
最终效果
系统运行稳定后,出水水质完全达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准:
氟化物浓度<8mg/L(进水平均150mg/L,去除率>95%)
总铬<0.5mg/L
总镍<0.5mg/L
其他指标均达标
项目年减排氟化物约16吨,重金属约2.3吨,污泥产生量较原工艺减少30%。
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