该企业主要生产火锅底料、复合调味酱等产品,废水成分复杂,含有动植物油脂、辣椒素、香辛料等物质。原有处理系统经常出现污泥膨胀、泡沫泛滥等问题,改造工程投资500万元,设计处理规模300m³/d。
废水成分及来源
废水主要来自原料清洗、蒸煮、混合搅拌、设备清洗等工序,特点包括:
高油脂含量(200-800mg/L)
水质波动大(COD 3000-15000mg/L)
含有难降解大分子有机物
水温较高(45-60℃)
pH波动大(4.5-9.0)
处理工艺流程
采用"热回收+除油+水解酸化+生物接触氧化"的主体工艺:
热交换系统
:回收废水余热用于生产工艺
隔油池+涡凹气浮
:去除90%以上的浮油和分散油
调节池
:配备pH自动调节系统(投加NaOH/H₂SO₄)
水解酸化池
:HRT=12h,设置弹性填料,VFA控制在200-300mg/L
生物接触氧化池
:采用组合填料,DO控制在2.5-4.0mg/L
混凝沉淀
:投加复合铁盐混凝剂
消毒排放
:采用次氯酸钠消毒,接触时间≥30min
最终效果
改造后系统运行稳定,处理效果:
COD去除率 ≥ 95%
动植物油 ≤ 8mg/L
SS ≤ 20mg/L
粪大肠菌群 ≤ 500个/L
污泥产率降低40%,运行能耗节约25%,获得当地环保部门颁发的"清洁生产示范单位"称号。
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