项目背景
XX肉类加工有限公司是华东地区规模最大的生猪屠宰及深加工企业,年屠宰量超50万头。原有废气处理系统采用“简易集气+活性炭吸附”工艺,存在环保问题突出、安全隐患大、经济成本高等问题。为改善生产环境,减少废气排放,企业于2020年实施废气治理设施升级项目。
废气成分来源
恶臭气体:
硫化氢(H₂S):主要来源于屠宰车间血液、脂肪腐败过程,浓度50-200ppm。
氨气(NH₃):污水中的含氮有机物分解产生,浓度100-500ppm。
甲硫醇(CH₃SH):内脏处理工序挥发产生,浓度10-50ppm。
挥发性有机物(VOCs):包括苯系物、酯类等,主要来源于清洗工序和消毒剂使用。
处理工艺流程
废气收集:
采用负压集气系统,覆盖屠宰车间、内脏处理区等全厂产污节点,风量≥12,000m³/h。
预处理(两级碱洗喷淋塔):
一级塔用NaOH溶液吸收H₂S,脱除率>95%;二级塔用稀硫酸溶液中和NH₃,脱除率>90%。
深度净化(生物滤池+蓄热燃烧装置RTO):
预处理后的废气进入生物滤池,降解残留恶臭物质,去除率>95%;
高浓度VOCs废气进入RTO装置,在850-950℃高温下氧化分解,VOCs氧化分解率>99.9%。
排放监测:
集成H₂S、NH₃、VOCs、PM2.5传感器,实时上传至云端平台,确保达标排放。
最终效果
去除效率:H₂S≤1mg/m³、NH₃≤5mg/m³、VOCs≤20mg/m³,达到欧盟环保标准。
排放标准:所有污染物均符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)及地方特殊要求。
环境效益:厂区及周边异味显著改善,居民投诉率下降90%。
经济效益:年节省成本超500万元,投资回收期<2.5年,投资回报率超35%。
社会效益:企业获评“省级绿色食品加工企业”,通过ISO 14001环境管理体系认证。
项目背景
海大集团韶关市益豚生态农业生猪屠宰项目,处理规模为120,000m³/h。屠宰场产生的废气主要来自待宰圈、无害化处理车间、屠宰车间及污水站,含有大量恶臭气体,需满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)。
废气成分来源
恶臭气体:包括氨气(NH₃)、硫化氢(H₂S)、甲硫醇(CH₃SH)等,主要来源于屠宰过程和污水处理单元。
其他气体:包括少量甲烷(CH₄)、二氧化碳(CO₂)等。
处理工艺流程
废气收集:
通过集气罩和管道系统收集各区域产生的废气。
预处理(逆流式洗涤塔):
废气进入逆流式洗涤塔,通过酸碱中和/水洗作用去除部分酸性碱性物质、易溶于水的恶臭组分和灰尘。
深度净化(一体化生物滤池):
预处理后的废气进入生物滤池,通过填料上的微生物实现臭气的生物净化。
排放监测:
处理后的废气经15m排气筒达标排放。
最终效果
去除效率:恶臭气体去除率 >90%,周边环境空气质量明显改善。
排放标准:满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中15m高空排放标准。
环境效益:有效减少了废气对周边环境的污染,提升了企业形象。
经济效益:生物滤池运行成本低,长期运营经济效益显著。
处理技术 | 适用场景 | 优势 | 局限性 |
---|---|---|---|
生物滤池 | 中低浓度恶臭气体处理 | 运行成本低,无二次污染 | 需定期清洗和更换生物填料 |
喷淋塔+化学吸收 | 预处理,去除可溶性气体和颗粒物 | 成本低,操作简单 | 对VOCs和恶臭气体去除率有限 |
活性炭吸附 | 低浓度VOCs和恶臭气体 | 高效去除有机物和异味 | 活性炭需定期更换,成本较高 |
RTO(蓄热式燃烧) | 高浓度有机废气处理 | 处理效率高,彻底 | 能耗较高,可能产生二次污染 |
复合除臭技术 | 复杂成分废气处理 | 高效,稳定 | 设备复杂,投资成本高 |
选择建议:
大型屠宰厂:优先选用“生物除臭+RTO”组合工艺,确保高效、稳定的废气处理。
中型屠宰厂:可采用“喷淋塔+生物滤池”工艺,兼顾处理效率和运行成本。
小型屠宰厂:可选用活性炭吸附或化学吸收技术,实现低成本废气治理。
Copyright © 2017-2025 惠州市玮霖环保科技有限公司 All Rights Reserved